在灌注之前,现场通过检孔获得指标:孔内沉渣2cm、泥浆比重1.14,导管悬空为0.5cm;同时现场对砼指标进行检测,坍落度为200cm,于是便开始灌注,第一车砼于10:11分灌注完毕,随后灌注第二、三、四车。第四车灌注完毕时为10:41分,并测得护筒顶至砼面为16m,导管埋深为7.1m,拆导管1.5m一节、2.7m一节,拆除后导管埋深2.9m。10:52分第五车砼到达现场,现场人员检查砼发现有轻微离析现象,简单的采取了加快砼运输车搅拌继续灌注,随即给搅拌站反应现场混凝土实际离析情况,要其迅速处理。11:20分几经督促第六车砼到达现场,刚开始放了一斗料,发现混凝土严重离析,浆石严重分离,随即把该罐混凝土退回搅拌站,在这斗料灌注过程中,经上下提升抖动料斗,缓慢将砼灌入孔内,灌完后测得混凝土面距护筒定高度为13m,考虑到灌注困难,随即进行拆管2.7m一节,拆除后经计算导管埋深应为3.2m,但在拆除导管后,将料斗与导管安装完毕发现料斗及导管已不能下沉继续灌注,在混凝土无法倒入料斗时抓紧时间与11:55分联系挖机到场,协助灌注。12:15分挖机到达现场,先用挖机斗压料斗,促使料斗与导管下沉达到浇筑混凝土高度,12:37分挖机无法将料斗压下,随采取用挖机斗装混凝土倾倒入料斗,在挖机斗装混凝土时发现混凝土亦是严重离析,把混凝土反转2分钟后还放出了半斗浮浆,考虑到现场时间紧迫,将混凝土稍微好点的放了三挖机斗,12:43分由老罗开始上下提升料斗,抖动混凝土(上下提升约有10分钟)由于混凝土离析,粗骨料已全部抖落至导管内,料斗内剩余半斗水泥浆,致使导管堵塞,无法下料。13:03分项目部领导到达现场,经现场研究讨论,先测砼面距料斗颈部为16m,砼面距护筒顶12.8米,确认导管还埋深2m,用挖机勾住料斗钢丝绳,采用上下左右晃动,想把导管抖通,经大约10分钟努力,无果,随即安排工人准备把导管与料斗丝扣打开,用小料斗直接套导管进行灌注,但因料斗还有部分剩料,导管堵塞,无法打开丝扣,只得用电焊机将丝扣拆开,强行使导管和料斗分离,拆除料斗后用挖机配合钻机提升导管,导管纹丝不动,考虑到混凝土时间过长,怕导管被混凝土凝固住,也考虑到现场实际情况无法再进行浇筑,随即安排吊车将导管拔出。放弃灌注砼,并吩咐拆除导管,停止施工。(导管提出水面后砼仍不下落,经抖动导管内混凝土才下落,导管全部拔出后,丝扣也无法打开,随即安排工人能打开几节算几节)